比亚迪秦80变速器功能受限故障检修
一辆2017年比亚迪秦,客户反映:该车正常行驶中仪表提示“变速器功能受限故障”车辆行驶当中车辆发冲无1、3、5档;
原因分析:
1、离合器故障;
2、电液模块故障;
3、其它故障;
排查步骤:
1、VDS扫描整车系统没有升级,经读取故障码为P170C:离合器1间隙过小(当前故障),
2、读取离合器数据流半离合位置数据异常,离合器1半离合位置:341 ;
3、更换并调试离合器调试半离合器位置580至680之间;
4、装车测试离合器1半离合器位置数值为341,故障依旧;
5、HEV SPORT N档读取TCU数据流发现输入轴1一直有300rpm的转速,分析原因有:1,离合器有故障或没有装好导致离合器1间隙不当;2、飞轮导向轴承故障导致输入轴1一直转动;
6、重新拆检变速器检查发现飞轮导向轴承损坏:
7、更换飞轮导向轴承,故障排除;
维修小结:
1、维修过程当中一定要注意细节,避免因失误导致重每维修造成顾客抱怨;
2、熟悉数据流原理有助于快速分析故障原因,提升工作效率;
比亚迪秦80行驶中掉OK故障检修
一台2017款比亚迪秦80,用户反映:该车行驶中OK灯熄灭、P档闪烁,丢失动力。
原因分析:
1、电机电源模块;
2、电液模块;
3、线束异常等。
故障排查:
1、客户报修故障后,车辆拖车进店,诊断仪扫描车辆,车身控制器内报“B1ClD02拨档器的档位信号故障“,且变速器应答超时,通讯异常;
2、维修手册中无该故障码及诊断建议,结合故障现象,判断为档位信号异常所导致。
3、优先排查前舱配电盒内F1/16 30A变速箱电机电源模块保险丝,良好无烧蚀。
4、排查电机电源模块插接件,并倒换电机电源模块,故障未排除。
5、检查过程中,当触动发动机控制模块插接件及线束时,故障消失,整车能正常上OK电了。此时变速器可扫描到,推断为线束插接不良导致ECM与TCU通讯中断。
6、拔下A01、A02插件,确认内部针脚并无退针、污损情况。倒换ECM试车,故障偶尔还会出现,排除ECM原因。
7、至此还剩电液模块及发动机线束未倒换确认,由于是间歇故障,且倒换线束及电液模块时间较长,决定结合电路图再次重新梳理诊断过程。
8、车辆试车故障时,测量ECM与TCU间CAN线电压均在2.5V左右,TCU的12V电压正常且F2/10保险良好。在寻找A53搭铁准备测量时,车辆再次恢复动力,此时确认故障就在线束上。
9、回店后排查线束发现,A53搭铁紧固不实,发动机抖动时故障即出现。
10、查询维修记录得知该车前段时间在店内维修过发动机,此次故障应为人为失误导致。
11、重新紧固A53搭铁后,故障彻底排除.
维修点评:
1、在进行更复杂的拆装检查之前能够结合车辆此前的维修动作,去针对性的排查,提高效率:
2、店内维修还需重点加强三检,避免人为故障导致客户不满。
比亚迪秦80电池模组特点
电动汽车检修实战技术培训系列课程:比亚迪秦80电池模组特点
想对动力电池总成内部的电池模组,电池模组监控单元等组件进行检测和更换之前,我们必须先了解动力电池的组建形式。比亚迪混合动力秦80的动力电池总成,由10个电池模组通过串联的方式组建而成,我们从行李箱拆开装饰板,再拆开防护板周边的螺栓取下防护板后,可以清楚的看到有十个电池模组按照上下两行,各五个电池模组的方式整齐地排列在白色的支架上,电池模组之间由橙色的电缆连接起来,但却不容易理清各个电池模组之间的连接关系,接下来,我们拆开后排座椅的靠背,从这个方向,我们也能清楚的看到这十个电池模组的另外一面,电池模组之间也是采用橙色的电缆连接起来,但连接的形式跟另外一面并不相同,而且,我们注意到,在每个电池模组上,都附带安装了一个黑色的电池模组监控单元,通过两组低压线束跟各自的电池模组连接在一起。从座椅靠背向行李箱方向看,我们会明显发现布置在电池支架上的两行电池模组的长度并不相同,下面一行明显要长一些,而上面一行要短一些,至少可以判断,比亚迪秦80至少装配了两种以上的电池模组,但经过深入的拆解研究,我们发现,混合动力秦80的动力电池总成是由4种电池模组串联组建而成的,这对于我们日常维修更换电池模组非常重要。
电动汽车检修实战技术培训系列课程:比亚迪秦80电池模组特点
硬核来袭!想学电动汽车维修技术的小伙伴们看过来,大道至简汽车电动汽车检修实战技术培训系列课新鲜上线试运营:比亚迪秦80电池模组特点。每天两分钟,持续关注集腋成裘,当电动汽车时代大爆发时,为自己赢得改变人生,登上高峰的机会,你会感谢今天乐于学习的您