开思维修案例 | 比亚迪 F3DM 电池包严重漏电故障排除
故障现象
一辆 2011 年的比亚迪F3DM 混合动力汽车,行驶里程 73541 公里。车辆不能正常使用,车主拖车到店后,经过沟通得知,之前都正常使用,但因为长时间停放,没有使用,也没有充电。对车辆进行补充充电后, 发现车辆不能使用,打开钥匙车辆仪表有红灯点亮,不能进入OK 显示模式。
根据车主描述的内容,对车辆的故障进行了检查和确认,测量普通 12V 铅酸电池电压只有 8.5V,明显偏低,对电池进行搭电以后,电池电压恢复到了12.4V,接着打开点火开关,仪表上的发动机和电机亮红灯,车辆还是不能工作。如图 1 所示,故障码如图 2 所示。
按照正常的汽车维修和诊断流程,用汽车电脑诊断仪读取了故障码,开始有很多的故障码,例如预充失败、通信故障、绝缘故障等等,还有几个未定义的故障码,担心这款诊断仪读取的故障码不一定准确,因为之前也发生过类似的情况,因为诊断仪对故障码的解释存在偏差,导致后面开展的维修工作方向发生错误。所以换了一款诊断仪之后,最后只有一个故障码当前存在,且无法清除,如图 3 所示,B1234,电池包严重漏电。
从这个故障码的内容,大致可以判断此车的故障原因很有可能与高压电池包有关系,因为此车的年代比较久了,而更换高压电池包的费用是车主不愿意接受的。
车主提出来一个设想:能不能把车辆的系统改一下,干脆不要高压系统了,就把这台 F3DM 的混合动力车,当做一台普通的燃油车来用,占用一个车牌指标也好,三缸的发动机,动力不是很足, 但对车辆的性能也没有什么高的要求,我给的答复当然是不行的,至于为什么不行?我们一起来了解一下这台车的系统结构和工作原理。
比亚迪 F3DM 系统结构原理
如图 4、图 5 系统结构图所示,比亚迪 F3DM 将一个 1.0L 排量的 3 缸汽油发动机和和两个电机结合在一起,配合上高压动力电池,组合成了由电机和电机配合发动机输出动力的两种驱动模式。在此车上市的时候,厂家宣称F3DM 这款这有两个比较突出的特点(当然现在看起来,就明显的 LOW 了很多)。
1、与普通的汽油车比较而言,该车有了更好的动力性能,使用了混合动力状态时提高了燃油经济性能,在纯电动 EV 模式下,噪音偏小、排放为零, 同时电机还负责制动能量回收,意思是指在车辆刹车的过程,将制动能回收转换成电能,并将电能储存在动力电池内,供车辆使用;
2、与其他混合动力车型比价,该款车拥有了大容量的动力电池,极大程度上增加了纯电动状态的行驶里程数,并且具有外接电源充电功能(现在这种充电行驶已经司空见惯了,但在当时,也可以算作是一种创新设计),使用市电 220V 交流电源对车辆进行充电,方便了客户使用,在一定里程内,可以不依赖燃油而继续行驶。
比亚迪 F3DM 车型系统的工作模式
1、“EV”纯电动工作模式;在纯电动工作模式下,电池组的高压直流电经过逆变器以后,转换成交流电,从而由电机二驱动车辆行驶。如图 6.
2、“HEV”混合动力工作模式:
(1)混合动力模式 A,发动机此时工作在最佳状态,发动机的动力经过变速箱驱动车辆,并且电机一随着发动机的转动,作为发电机产生电能进行发电,为车辆供电和为高压动力电池充电,只是因为此款发动机排量较小,所以动力输出和充电都显得有点力不从心,在车辆巡航的时候还过得去,稍微负荷重一点,就明显的工作不足,如图 7
(2)HEV 混合动力工作模式 B,如果需要较高的动力输出时,在发动机继续保持工作的状态下,电机二介入动力输出,和发动机一起工作驱动车辆,从而可以提供更高的动力输出功率。如图 8
(3)混合动力工作模式 C,在车辆高压电池组电量比较低而整车需要动力的输出,也比较低的情况模式下,三缸发动机带动电机一进行发电,电机二则可以利用电机一发的电能驱动车辆,多余的电能将存储在动力高压电池组内。如图 9.
此车的高压电池组额定电压是 330V,可以通过家用的慢充给整车充电, 直到整车充满以后自动断慢充,建议整车每周至少进行一次完整慢充,在纯电的模式下,车辆大约可以行驶 80 公里左右,而这台车已经停放了好几个月没有使用和充电,再加上车辆年限比较老,自然就更容易产生故障了。
此车采用的是 3 缸自然吸气汽油发动机,最大功率为 50KW;电机一(MG1)既是作为启动发动机时候的起动机,在发动机运转时转换为发电机, 最大功率是 25KW。电机二(MG2)在车辆行驶的时候可以介入动力输出,在车辆滑行或者刹车的时候,电机二有电动机转换为发电机,进行能量回收,电机二的最大功率为 50KW。
故障检测与维修
根据这台车辆的故障现象,以及上面对车辆检测所读取到的故障信息,基本可以确定导致该车不能上电的故障原因和高压系统有关。既然系统报绝缘故障,那就要对高压系统进行检测,先要区分是动力电池的绝缘故障还是负载绝缘故障。关闭点火开关,断开低压普通 12V 蓄电池的负极,拆下动力电池低压控制端,对动力电池输出端的负载端进行绝缘测试:用绝缘表对负载端进行检测,检测控制器上高压测接插件正极、负极对控制器外壳的绝缘电阻,正常值要大于 20MΩ,检测结果为 86.5MΩ和 214MΩ,如图 10、图 11 所示,既然测量结构都大于标准值,便可以确定负载侧正常,故障在动力电池内部,主要原因为:
1、电池到控制盒之间的线路有绝缘故障;2、电池内部存在故障。本着先易到难、由外到内的原则,先对连接线路进行检测,断开高压系统的维修开关、低压电池负极,停放 10min 后,用万用表检测确定高压电池输出端正、负极对地没有电压,然后将电池输出的正负线与高压力控制盒断开,用绝缘表检测电池输出线路绝缘电阻在正常范围,所以基本可以确定是电池内部故障。
该车由 100 块串联的磷酸铁锂电池组成的电池组,串联电压为 330V。通过以上判断,分析故障在高压电池内部故障,只有拆卸高压电池进行检查。在这里说明下拆装动力高压电池的注意事项:要把人身安全放在首位,确保不能带电作业,必须遵循下列步骤:
1、关闭点火开关后拔出点火钥匙放在口袋,以防止别人无意启动车辆。
2、打开车辆后尾箱,戴好防护绝缘手套,按照车辆维修手册指导拔出车辆动力电池维修开关手柄,(要将拆下的维修手柄保管好,防止其它维修人员装上,原则上一台车辆一个主修人员,上电通电都要有主修人员来确定)。
3、拆下车辆低压 12V 电池负极端子,保证车辆低压电断开,这时会听到动力电池控制器内部继电器的释放响声。
4、拆电池停放大约 10min 后,(让变频器内的高压电容的电量释放)在用万用表对动力电池组高压线输出端进行检验以确定没有电压存在。
5、再次分别检查动力电池的正、负极,对地没有电压或小于 3V,这时才可以对动力电池进行检测和维修处理。
遵循以上步骤将车辆动力电池从车上拆下,发现由于车辆比较老旧致使高压电池外壳与车体锈蚀密封不好,电池内部进水,进一步检查发现有两组电池严重损坏,如图所示,和车主沟通以后,考虑需要降低维修成本,所以外购两组旧电池进行更换,在这里说明下只要更换电池模组,并且对电池组进行均衡和充、放电处理,确保单格电池的电压差不能大于 0.03V,更换后在装车前都要对电池模组进行检测,检测确定后正常才装车,装车后故障排除, 读取没有故障码,仪表的 OK 指示灯点亮。经过试车确定车辆的故障已排除。
维修案例:比亚迪漏电问题 停一两天之后就启动不着车了电瓶缺电
?
对于汽车漏电的问题 五花八门的 只有你想不到的 没有遇不到的 有些问题很是费时 费力 还不好找问题 。
对于一些国产车 车身控制模块不多的情况下 还是不怎么麻烦的 相对而言对于一些车身控制模块比较多的车来说简单多了。对于车身控制模块比较多的话,更加难找问题的。
对于一些国产车就直接按照下面的这个方法(但是还是需要对于整个车的一些线路及一些控制模块的作用和全车电器的一个布局还是需要比较清楚 才能 块速 准确的找到问题的)对于一些进口车和一些车身控制模块比较多的话 就会更费时 费力的了 而且还是需要对这个车的一些电器 电路线路有一个大致的清楚了解和布局 牵扯的一些专业设备也是很有必要的 电流表 查看一些数据流等等的 还有一些车型的通病怎么的 反正对于汽车漏电的一些问题 还是需要个人的长期积累的经念和一些维修的案例 维修思路 等等 来排除问题。
下面的这个维修诊断案例针对于国产车还是很有用的 对于好车 进口车 车身模块比较多的 不推荐使用这个方法(有的车断电以后会引起其他的一些问题的)
上述的观点只代表个人的观点和看法 有什么问题建议意见的话 请关注宇宇汽修汽配 留言 大家共同讨论!
这几天遇到3个车都是比亚迪F3 都是停放两天 电瓶的电就不足了 经过检查 都是有漏电 放电的现象 一个是ABS泵坏了引起的漏电放电 一个是改装的导航损坏引起的 另外一个是发电机损坏引起的。
这几个车 都是凭着维修经念 直接去排除嫌疑最大的
??????好了 今天就写到这里 有什么问题 建议意见的话 请大家共同关注宇宇汽修汽配 留言 大家共同讨论 谢谢!
比亚迪车型四门锁体异常耗电排查方法
一、 故障现象
车辆在锁车后,需要将智能钥匙拿走远离车辆(避免搜索钥匙的干扰),车辆无法进入休眠,在蓄电池处测量整车功耗会在1.6A左右(正常0.04A左右),每经过30秒左右电流会短暂降低,读数出现跳动,然后重新稳定到1.6A左右。
出现上述故障现象,可能系车门锁体信号异常,导致车辆反复唤醒,若不作处理,放置两天蓄电池电压会偏低,导致无法着车启动。
二、原因分析
将功耗显示故障再现的车辆四门关闭并中控上锁,拔掉对应插件,如若检测发现闭锁信号或门灯信号的端子对地的电阻值上为2~5KΩ(正常阻值应> 1MΩ或显示∞ ),则判定门锁信号异常。门锁信号上的异常电阻导致门锁信号采集芯片在低功耗模式下反复唤醒整车,导致车辆无法进入休眠,静态功耗偏高,最终导致车辆无法启动。正常情况:
①车门关闭上锁,门灯信号阻值> 1MΩ或显示∞;车门打开,门灯信号阻值< 100Ω;
②通过中控闭锁,闭锁信号阻值> 1MΩ或显示∞;中控解锁,闭锁信号阻值< 100Ω。
三、排查方法
1、首先将车辆四门关闭并中控上锁,排查过程保持此状态;
2、根据下图找到对应的仪表配电盒接口(仪表配电盒背面);
3、根据汽车门锁电路图, 找到四个门锁分别对应的“闭锁信号”及“门灯信号”。
1)、左前门灯信号; 2)、左前闭锁信号;
3)、右前门灯信号; 4)、右前闭锁信号。
5)、左后门灯信号; 6)、左后闭锁信号;
7)、右后门灯信号; 8 )、右后闭锁信号。
4、找到四个门锁对应的8个信号针脚后,分别用万用表测这8个针脚(线束端)对地的电阻值,若阻值> 1MΩ或显示∞的为正常;若显示2~5KΩ的阻值则信号异常;
5、对阻值出现异常的门锁更换新锁体,索赔登记时上传阻值异常照片;
6、若测出所有门锁信号均正常,则说明漏电并非门锁导致,需要排查其他原因;
7、注意: 秦PRO、全新一代宋等采用双拉前舱盖锁的车型, 打开前舱盖测静态耗电量时,采用断开前舱盖锁线束的方式,禁止使用工具给前舱盖锁上锁,否则会造成锁体损坏。详见2019年第4期深圳车型技术期刊《全新一代唐-组合仪表显示前舱盖未关案例说明》
8、重点说明:针对门锁信号出现故障的,需要提供相关的照片或视频(以上第4条要求),作为判定的依据。