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大众宝来警报标志说明

大众全新宝来轿车仪表灯光报警

一辆行驶里程约3万km的2019年大众全新一代宝来1.5L自动舒适型轿车。用户反映:该车夜间行驶时仪表出现灯光报警,提示检查制动灯。

故障诊断:首先确认故障现象,仪表灯光警告灯报警时,所有的灯光均可以正常点亮;重点观察制动灯也能够点亮。接着维修人员使用专用诊断仪VAS6150E检测发现,在车载电网控制单元J519中有故障码(如图1所示)存储“B12C315制动灯灯泡,右侧,断路/对正极短路”。维修人员尝试清除故障码,故障码可以清除,反复试车故障均没有出现。

由于该故障为偶发现象,维修人员根据故障码进行思考分析,该故障码指示的是制动灯灯泡断路/对正极短路,而此车型后部制动灯没有单独的灯泡,制动灯是发光二极管的且集成在后部尾灯内部。断路/对正极短路可以重点考虑线路故障,是否存在偶发接触不良现象。思考至此,维修人员决定根据电路图(如图2所示),对该车型的后部尾灯的线路进行检查,在检查过程中发现后部尾灯新拆装且更换过。于是再次与客户沟通,得到的信息是该车此问题已经发生多次,也没有找到故障发生的规律,车辆只是上下班代步使用,但最近一次是夜间行驶过程中发生的。在其他维修厂维修过3次,更换过后部尾灯,均没有排除故障;今天到本店检查维修。

了解以上信息后,维修人员决定对线路情况做基本的检查,由于此时制动灯工作正常,理论上分析如果是线路存在故障,一般多为以下儿种情况:

(1)后部尾灯到车载电网控制单元J519之间的线路或插接器接触不良引起的偶发断路;

(2)后部尾灯到车载电网控制单元J519之间的线路中有破损,出现偶发对正极短路。

根据由简到繁的检测方法,首先检查相关的插接器针脚无异常。接着沿后部尾灯线束的布置位置进行逐步检查,在制动灯工作状态下,用手晃动相关线束逐段检查,检查结果无任何异常发生。由于线路未检查出异常,后尾灯也在其他维修厂更换过,那么会不会是车载电网控制单元J519故障呢?由于不能确定故障点,于是维修人员找到笔者寻求技术支持。笔者根据维修人员的描述,初步了解了该车的相关信息,并且查看了维修人员保存在诊断仪中的故障码记录;笔者思考,该车出现此种故障的原因,一般有以下儿个方面:
(1)尾灯本身故障(已经更换过,可以排除); (2)线路接触不良(通过维修人员描述的检查过程,也可以基本排除); (3)车载电网控制单元J519故障(控制单元本身出现此种偶发故障的可能性较低,暂先不考虑); (4)其他因素引起的车载电网控制单元J519产生错误记忆。 通过以上的分析,可以重点考虑其他因素引起的车载电网控制单元J519产生错误记忆,从而引发的仪表报警提示。那什么会引起此类错误报警呢?而这辆车又是在什么状态下发生的报警呢?通过用户描述及故障码的环境条件可以看出,该车最近一次故障是在晚上行车过程才出现的。正常晚上行车时,一般都会将大灯和雾灯打开,所以我们是不是可以模拟此种状态试车呢?考虑至此,笔者与维修人员一起对车辆进行了试验,基本确定了故障的发生条件:开启大灯、雾灯,同时反复踩制动踏板时,有时故障就会出现。使用诊断仪检查确认与之前清除的故障码一致;故障现象与用户描述的吻合。在实验过程中可以确认仪表提示灯光警告时,所有灯光均可以正常工作。 根据制动灯灯光的监控原理,车载电网控制单元J519内部通过监控灯光工作时的电压值与设定阀值进行对比,判断灯光工作是否存在故障。又是什么引起了车载电网控制单元J519电压的监测偏差呢?一般有以下几个方面: (1)车载电网控制单元J519供电、搭铁不良; (2)相关线路中有接触不良现象(已经检查过,暂不考虑); (3)加装了设备导致; (4)车载电网控制单元J519内部故障。 经过以上试验分析后,维修人员与笔者一起对车辆进行检查,发现该车加装了行程记录仪,供电保险丝位置为SC35,此保险丝位置是左/右大灯的15供电(如图3所示)。首先断开改装设备试验,反复试车,故障均未再现;调整加装的行程记录仪供电保险丝位置试验,故障均未出现;再次将行车记录仪的保险丝复位试验,故障再次出现。至此将故障锁定为加装行车记录仪,导致了此故障的发生。

故障排除:调整行车记录仪供电保险丝位置。

故障总结:在电气故障排查的过程中,理清故障原理,重点关注加装的电气部件,对于此类故障的诊断与排除是非常重要的。

大众宝来纯电动车高压蓄电池模组故障检修

一辆2020年大众宝来纯电动汽车(e-BO RA)。该车在行驶过程中仪表板上突然显示“电力驱动系统故障,请立即停车”,用户停车后致电4S店救援。

检查分析:维修人员接车后,确认故障现象与用户描述一致。用故障诊断仪检测,在电池管理单元((8C)查询到2个故障码:P0E7400—混合动力/高压蓄电池内部绝缘故障;P0AA600混合动力/高压蓄电池绝缘故障。通过一汽一大众实时监控系统(RTM)查询,该车是产生了3级绝缘报警,报警时高压系统绝缘阻值了0 kΩ。

宝来纯电动车型具有绝缘电阻监测功能,高压蓄电池控制系统每30s就对车身和高压系统的绝缘情况检测一次。厂家对于绝缘给出严格的标准:电阻低于510 kΩ时,组合仪表会发出警告(亮黄灯);电阻低于90 kΩ时,会亮红灯,并且直流充电被禁用/阻止。只要绝缘电阻在这2个门槛值以下,车辆就会通过RTM系统,向一汽一大众相关部门自动发送警报信息,一汽一大众客服人员会第一时间通知车主和经销商,采取相对应级别的措施。

本车RTM系统产生3级绝缘报警,系统监控到报警时高压系统绝缘阻值70 kΩ,小于90 kΩ,车辆通过继电器锁住高压电,不输出动力,用户需得到经销商外出救援。

维修人员断开维修服务开关,连接适配器,在车上测量高压系统输出口绝缘电阻(接触器之后):高压蓄电池正极HV+对地电阻为3.07 MΩ;负极HV-对地电阻为3.06MΩ;正极HV+对负极HV-电阻为3.07 MΩ(图1)。以上数值均大于150 kΩ,正常。维修思路就此中断,只能从高压蓄电池控制单元中的故障码判断,绝缘故障很大可能出现在高压蓄电池的内部。

由于高压蓄电池输出口和高压蓄电池模组之间,串联着高压控制继电器盒。该车型通过5个继电器,将高压蓄电池模组与外面的用电器安全隔离,并将这部分结构安装在电木材料的蓄电池壳内,故只能整体割开蓄电池盖到蓄电池继电器盒后段,直接测量模组链路的绝缘性。

将高压蓄电池与车辆的连接断开(高、低压都断开),之后断开模组控制单元,测量继电器外端绝缘电阻:高压蓄电池正极HV+和负极HV一对地电阻均为无穷大;正极HV+对负极HV一电阻为3.07 MΩ。以上数值均大于150 kΩ,正常。测量到继电器之后模组端电压(图2):高压蓄电池正极ΩV+与负极ΩV一之间电压为352.4V;正极ΩV+与车身之间电压为32.7V(正常为0V左右);负极ΩV-与车身之间电压为-310.6V(正常为0V左右)。

该车高压蓄电池一共由16个模组串联(图3),每个模组内部共12个电芯,每2个电芯并联,6组电芯串联,每个电芯额定电压为6.67Vo 4号模组为HV+输出端,5号模组为日V-输出端。判定模组端存在对车身短路点的依据如下。

根据电压累计原理,每个电芯电压为:

352.4V÷96=3.7V

32.7V=3.7V×N

N≈9

由于第9个电芯安装位置在电压累计下降方向的下一个模组(2号模组),因此推断问题点是在3号模组出现对车身短路。

按照上述分析拆解高压蓄电池,检查果然发现3号模组存在鼓包(图4),说明内部电芯可能存在漏液现象。而3号模组内部电芯存在对地短路点,使高压蓄电池继电器盒以后,模组链路产生绝缘故障。此后高压蓄电池断开控制继电器,致使从继电器外面测量绝缘电阻显示正常,只有打开高压蓄电池壳体,从继电器后面测量才能显示出真实故障点。

故障排除:更换高压蓄电池壳体内的3号模组,试车故障排除。

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