再续,手工匹配汽车节气门
大家好我是啊牛,昨晚上传关于汽车节气门手工匹配方法都挺受朋友们的喜欢,许多朋友们都纷纷收藏转载,有些朋友留言说车型太少,要求我再上传点他们指定的车型,现在我就如朋友们所愿再上传些你们留言的车型,喜欢我的朋友可以多点关注我,我会继续上传些实用的汽车知识给大家,感谢大家观看
东风本田CRV节气门匹配方法
1. 确认加速踏板完全释放。
2. 将点火开关转至ON 位置。
3. 将点火开关转到 OFF 位置,等待至少10 秒。
此时通过节气门的动作声音来确认节气门动作超过10 秒, 起动发动机暖机至正常工作温度。
4. 检查并确认水温等情况都正常。
5. 关闭点火开关,等待至少10 秒。
6. 确定加速踏板完全释放,将点火开关转到ON 位置,等待3 秒。
7. 在5 秒内迅速重复以下操作5 次。
a. 完全踩下加速踏板。
b. 完全释放加速踏板。
8. 等待7 秒,完全踩下加速踏板,并保持此状态约20 秒,直到MIL 停止闪烁并开始变亮。
9. MIL 灯点亮后3 秒之内,完全释放加速踏板。
10. 起动发动机,使其怠速运转一段时间即可。
丰田汉兰达节气门匹配方法
1先把钥匙拧到供电档,千万别发动车子,也就是熄火状态。
2.静置10秒左右以后快速踏下油门踏板到底,一定要快速踩到底,坚持15秒以后快速抬开踏板。
3.之后关闭钥匙门拔下钥匙静置15秒左右。
4.正常启动车子,匹配完毕
英朗(科鲁兹)节气门匹配方法
节气门匹配分为两步,第一步是全开匹配,第二部是全关匹配
具体如下:初始化节气门最大开度:
1,插入钥匙,将钥匙开到第二档,就是全部警示灯都亮起,但是还没着车那一档,保持15-20秒
2,将油门踩到底,节气门保持最大开度,保持15-20秒
3,关闭钥匙门,拔出钥匙,等待20-30秒
初始化节气门最小开度:
1,插入钥匙,将钥匙开到第二档,就是全部警示灯都亮起,但是还没着车那一档,保持15-20秒
2,关闭钥匙门,拔出钥匙,等待20-30秒
期间不要走任何其他操作,将以上的步骤全部完成才行,不行的话重新锁车解锁再依次重试
骏捷FRV节气门匹配方法两种:
第一种;1开钥匙ON档仪表指示全亮,然后等待20秒,
2踩油门到底,保持10秒左右后,松油门,
3关闭点火开关,拔出钥匙,初始化就完成了。
第二种;1开钥匙ON档保持30秒
2关闭点火开关,拔出钥匙
需要注意的是,两种方法做完后,都要等待一段时间,才可以试着打火,一般等待15-20秒即可,然后打火,看看加油是否正常,发动机故障灯是否熄灭,如果一次不成功,就做第二次,一直到成功为止
斯巴鲁节气门匹配方法
1.关闭点火开关,等待至少10 秒
2. 确定加速踏板完全释放,将点火开关转到ON 位置,等待3 秒。
3. 在5 秒内迅速重复以下操作5 次。 a. 完全踩下加速踏板。 b. 完全释放加速踏板。
4. 等待7 秒,完全踩下加速踏板,并保持此状态约20 秒,直到MIL 停止闪烁并开始变亮。 5. MIL 灯点亮后3 秒之内,完全释放加速踏板。
6. 起动发动机,使其怠速运转一段时间。
7.怠速运转20秒以上。
8.使发动机高速运转两三次,确认怠速和点火正时都符合规定这个东西程序对时间要求很高的最好 用秒表,不然的话灯都踩不出来的
电控汽油发动机数据流点火提前角分析(含案例)
一、混合汽的燃烧过程
混合汽的燃烧包含着火落后期、明显燃烧期、补燃期(后燃 期) 三个过程。
1.着火落后期
从火花塞跳火开始到形成火焰中心为止这段时间称为着火落 后期。火花塞跳火后,并不能立刻形成火焰中心,因为混合汽氧 化反应需要一定时间。火花能量使局部温度迅速升高,(火花放电时两极电压在15 000V以上,混合汽局部温度可达2 000℃), 加快了混合汽的氧化反应速度。当这种反应达到一定程度时(约 0.001~0.002s),出现发光区,形成火焰中心。此阶段缸内压力 无明显升高。
着火落后期的长短与燃料本身的分子结构和物理化学性质、 过量空气系数(φat=0.8~0.9时最短)、开始点火时汽缸内温度和压力(取决于压缩比)、残余废气量、汽缸内混合汽的运动、火花 能量大小等因素有关。
2.明显燃烧期
从火焰中心形成到汽缸内出现最高压力为止,这段时间称为 明显燃烧期。在示功图上为汽缸压力线脱离压缩线开始急剧上升 到压力达到最高点。
当火焰中心形成后,火焰前锋以20~30m/s的速度从火焰中 心开始逐层向四周的未燃混合汽传播,直到连续不断地扫过整个 燃烧室。混合汽的绝大部分(约80%以上)在此期间燃烧完毕,使 汽缸内压力、温度迅速升高,出现最高压力点。
3.补燃期
从最高压力点开始到燃料基本燃烧完为止称为补燃期。这一 阶段的燃烧主要是明显燃烧期火焰前锋扫过的区域,部分未燃尽 的燃料继续燃烧;吸附在缸壁上的混合层继续燃烧,部分H2、 O2、CO等高温分解产物,因在膨胀过程中温度下降又重新燃 烧、放热。混合汽的燃烧过程如图1所示。
二、点火提前角
混合汽在汽缸内燃烧需占用一定的时间,所以混合汽不应在 压缩行程上止点处点燃,而应适当地提前,使燃烧产生的最高压 力出现在上止后12°~15°,此时对应的点火提前角为最佳点火 提前角。
1.混合汽燃烧时间
混合汽点火到完全燃烧约需2~3ms的时间。由于发动机的工 况、转速、节气门开度及汽缸内的混合汽浓度发生变化,导致了在 不同工况下,汽缸内混合汽燃烧时间的不同,所以,不能简单的一 概而论。在汽油机一定的节气门开度下,转速随负荷的变化而相应变化。
转速增加时,汽缸中紊流增强,火焰传播速度加快。随转速增加,压缩过程所用时间缩短,散热及漏气损失减 少,压缩终了工质的温度和压力较高,使以秒计的燃烧过程缩 短。但缩短程度不如转速增加的比例大,使燃烧过程相当的曲轴 转角增大,而以曲轴转角计的着火落后期增长。
2.点火提前角与发动机转速的关系
提前点火(发火)点处曲轴和活塞位置如图2所示。发动机转速 快,每一转所用的总时间减少,相同时间内,所转过的曲轴转角变 大。如果要保证混合汽燃烧时间不变,只有随发动机转角速度增 加,而延长或提前点火角度。变化的是发动机转速、点火提前的角 度,基本不变的是用来使混合汽燃烧所需的时间,如图3所示。
3.怠速时的点火提前角
怠速时,点火提前角度一般为上止点前5°~10°,对应的曲 轴转角为17°~25°,燃烧所用时间大约为3.5~5.2ms。
4.发动机转速2000r/m时的点火提前角
发动机转速2 000r/min时,点火提前角一般为上止点前 30°~35°,对应的曲轴转角为42°~50°,燃烧所用时间 3.5~4.16ms。
5.发动机转速3500r/min时的点火提前角
发动机转速3 000r/min时,点火提前角一般为上止点前 35°~40°,对应的曲轴转角为47°~55°,燃烧所用时间 2.6~3.05ms。
6.发动机转速与曲轴转角时间关系
发动机转速与曲轴转角时间关系列于表1。
7.负荷对点火提前角的影响
在汽油机上,转速保持不变,通过改变节气门开度来调节进 入汽缸的混合汽量,以达到不同的负荷要求。
当节气门关小时,充量系数急剧下降,但留在汽缸内的残 余废气量不变,使残余废气系数及滞燃期增加,火焰传播速率下 降,最高爆发压力、最高燃烧温度、压力升高率均下降,冷却液 散热损失相对增加,因而燃油消耗率增加。因此,随着负荷的减 小,最佳点火提前角要提早。反之,负荷增大,最佳点火提前角 要推迟。当车辆处于急加速或爬坡时,节气门处于全开状态,由 于大量混合汽迅速进入汽缸,发动机负荷迅速增加,混合汽燃烧 速率加快,此时,如果燃油品质不良或者标号达不到要求,就会 出现敲缸现象(图4)。
8.点火提前角调整特性
当汽油机保持节气门开度、转速、混合汽浓度一定时,汽油 机功率和耗油率随点火提前角改变而变化的关系称为点火提前角 调整特性(图5)。
对应于每一工况都存在一个最佳点火提前角,这时汽油机功 率最大,耗油率最低。点火过迟,则燃烧时间延长到膨胀过程, 燃烧最高压力和温度下降,传热损失增多,排温升高,热效率降 低,但爆燃倾向减小,NOx升高,功率、排放量降低。点火提前 角不同时的p如图6所示。
9.正常燃烧与爆燃的比较
爆燃时,缸内压力曲线出现高频大幅度波动(锯齿波),同时 发动机会产生一种高频金属敲击声,因此也称爆燃为敲缸。
在汽油机中,凡是不靠电火花点火而由燃烧室内炽热表面(如 排气门头部、火花塞绝缘体或零件表面炽热的沉淀物等)点燃混合 汽的现象统称表面点火。正常燃烧与爆燃的比较如图7所示。
早燃是指在火花塞点火之前,炽热表面点燃混合汽的现 象。由于它提前点火而且热点表面比火花大,使燃烧速率 快,汽缸压力、温度增高,发动机工作粗暴,并且由于压缩 功增大,向缸壁传热增加,致使功率下降,火花塞、活塞等 零件过热。
早燃会诱发爆燃,爆燃又会让更多的炽热表面温度升高,促 使更剧烈的表面点火,两者互相促进,危害可能更大。
与爆燃不同,表面点火一般是在正常火焰烧到之前由炽 热物点燃混合汽所致,没有压力冲击波,敲缸声比较沉闷, 主要是由活塞、连杆、曲轴等运动部件受到冲击负荷产生振 动而造成。
因此,现代车辆的汽油发动机的点火提前角是根据发动机的 负荷、功率、混合汽浓度、温度等各项数据得出的最佳点火提前 角,如果点火提前角不正确,则容易导致发动机出现爆震或动力 严重下降。为了避免燃油品质不良或燃油标号过低、以及汽缸内 积炭过多导致的爆震情况的发生,发动机控制单元会根据爆震传 感器的信号来判断是否有爆震发生,从而起到保护发动机机械的 作用。
在一些特殊情况下,发动机控制单元也会根据发动机的工 作状况,做出对点火提前角的调整,以控制发动机保持在特殊情 况下的工作。比如,当出现发动机输出功率、扭矩超出发动机的 功率、扭矩需求时,控制单元除了对燃油喷射量进行调整外,还 会推迟点火时刻来降低扭矩的输出。有时候,这种调整是为了发 动机的扭矩输出更加平滑,如踩下离合器踏板时,为了离合器结 合时动力输出的平顺性,控制单元往往要做出减少喷油量、推迟 点火时刻的控制。但这种调整有时候受制于发动机电脑的控制逻 辑,有时候不一定非常的合理。
三、案例分析
下文以别克英朗清洗节气门后的特殊情况进行分析。
读取数据流,得到发动机转速接近1 000r/min时,进气量达 到8.96g/s,节气门开度达到16.3%,喷油时间为5.81ms,发 动机负荷为59.2%。出现发动机怠速转速高于正常怠速,加速迟 缓、动力不足的故障,如图8所示。
同时,该发动机在运转一段时间后,还伴随有排气歧管烧红 的故障现象。车主反映车辆以前没有发现异常,在近期进行了发 动机的保养作业后才出现。对于常规的保养作业如何会导致发动 机出现性能严重变差的故障这个问题,笔者初期也非常不解,如 果单独对前述的数据流进行分析,得到的结论可能是空气流量传 感器严重偏离特性,由于进气量信号过大,导致电脑控制的喷油 时间过长,导致混合汽过浓,致使发动机燃烧速率放缓,发动机 功率下降。
当按照这个思路进行排查时,结果发现,当拔下节气门前方的进气软管,人为将进气量控制在正常范围时,喷油器喷射时间 略有降低,发动机出现了抖动现象,此时的短期燃油修正值突然 上升,喷油器的喷射时间又恢复到了6ms左右,这样的结果,使 笔者非常的迷惑。
进一步对数据流中的短期燃油修正值及长期燃油修正值观 察,发现其值分别为-1%、-7%,说明怠速时,混合汽是处 于正常混合比范围内的,而人为漏气时,其值为正值,且上升 到25%的极限值,说明此时的氧传感器工作正常,更说明此时 的进气量信号也是实际的进气量。再次对数据流中的数据进行 检查,突然发现点火正时的数据为-16.8°这十分不可思议。点火正时居然延迟到了上止点之后。这在常规点火正时控制中 是不可能出现的,如果点火正时这样迟,发动机的功率会严重 下降。
由于清洗节气门后,没有对其进行匹配,所以导致进气量、 喷油量、点火正时严重偏离了正常范围。该发动机控制系统的 控制方式比较奇特。由于积炭导致的节气门开度过大,发动机电 脑记忆的初始节气门位置就会过大,在针对节气门进行清洗作业 后,如果没有进行节气门初始化的话,其节气门开度不会自动减 小,使通过节气门的进气量过大,相应的喷油量也会过大,导致 清洗后的短时间内发动机转速急剧增加,达到2 000r/min左右, 但由于此时的加速踏板位置信号处于全闭状态,电脑又不允许出 现转速过高的情况。
如果是常规发动机,此时会出现怠速燃油切断,导致发动 机转速上下严重波动。但该发动机控制系统没有这样来进行控 制,而是在不改变节气门开度的情况下,通过改变点火正时, 推迟点火提前角,使大量的混合汽在燃烧做功行程的末期进行 燃烧,这样虽然保证了混合汽的完全燃烧,也降低了发动机汽 缸内产生的驱动力,但带来的后果是过量的高温废气进入排气 歧管,使其烧红